百年清华

张殿升:清华精神指导我设计创新

2013-04-15 |

张殿升(1963工化)

1957年,我考入清华土建系工业与民用建筑专业学习,1958年转入工程化学系高分子合成专业,1963年毕业,分配到化工部北京合成纤维研究所,从事国防研究工作。

1975年我调入石油工业部第二炼油设计院,从事炼油设计工作。1980年,在中科院院士陈俊武院长安排下,我承担了国家经委重点节能改造项目“南京炼油厂250万吨/年第一套常减压装置节能改造设计”,担任设计项目负责人和工艺负责人,要求1981年底完成设计任务,19826月建成投产。

我在清华6年,学了两个专业,与炼油专业不対口,从事设计工作实际只有4年,是一个年轻的设计人员,如何完成任务?在大型炼油工业装置上,做设计创新,有很大风险,如果失败,不但自己身败名劣,还要给国家和人民造成巨大损失,是严重犯罪。但我又想,我是清华大学毕业生,一种使命感、责任感使我下决心做好设计创新。

精心设计,追求卓越

南京炼油厂250万吨/年第一套常减压装置,由电脱盐系统、常压、减压、加热炉、换热、冷却、回流罐、管网机泵系统,仪表控制室、变电所、车间办公室组成。生产的产品有:重整原料、石脑油、分子筛原料、航空煤油、轻柴油、重柴油、农用柴油、催化裂化原料、加氢裂化原料、热裂化原料、加氢精制原料、燃料油、燃料气等多种产品。它是炼油厂第一套生产装置,为全厂下游生产装置提供原料,炼油厂的规模大小,由常减压装置的规模决定,常减压装置是全厂第一耗能大户。“国家经委重点节能项目”,是一个技术创新项目,也是一个工程建设任务,主要目标是节能,同时要求提高经济效益和社会效益。本装置的设计,是一个集体作品,需要工艺、工艺安装(配管)、设备、机械、加热炉、建筑、结构、电工、仪表、给排水、热工、技术经济等十二个专业设计人员共同完成,其中工艺专业是龙头,是核心,整体设计水平、质量、效益主要取决于工艺专业,根据以上条件和要求,我作为项目负责人和工艺专业的负责人,在深入研究南京炼油厂现场情况的基础上,进一步研究国外先进技术,美国的科帕斯.克里斯蒂炼油厂,常减压装置能耗13.06公斤标油/吨原油,是国外发表的最好先进指标,主要是采用干式减压蒸馏新工艺,干式减压塔采用全填料型,投资比较大,结合当时的国内情况,决定采用混合型干式减压蒸馏新工艺,具体采用5项创新技术和措施:

“混合型干式减压蒸馏新技术”,改变减压塔内部结构和传统工艺,取消加热炉和塔底注汽,湿式变干式;在塔顶增加缩径段,内装阶梯环填料,用多孔波纹支撑板支撑,填料段的回流液用树枝状液体分布器和旋型喷头喷淋,以加强传质交换;中下部保留塔盘;增加循环油系统,强化洗涤,调整减压塔的三个中段回流取热,增加高温热源,以提高换热效率。

“高真空蒸汽抽空器”系统,由增压器、一级抽空器、二级抽空器组成,使减压塔达到高真空,提高产品收率和质量,改变水冷为湿空冷,冬季只开空冷,夏季南京热,开湿空冷,空冷器喷软化水,达到节能。

“低速转油线”,分为两部:低速段为单根水平直管,直径1.3,径向进入减压塔,高速段四根,直径200毫米,从减压炉出口由上部斜向进入低速转油线,低速段设单根柔性支架,转油线的热位移,由高速段和柔性支架热补偿。

“高换热终温的节能换热系统”:用先进的软件计算、优化换热流程,使原油换热终温提高到300摄氏度,同时用低温热发生蒸汽自用,以减少外供蒸汽量。

“低排烟温度的节能加热炉系统”:增设空气预热器,选用新型火嘴;提高燃烧效率,炉内增设吹灰器,用本装置发生的蒸汽同减压炉对流段换热,进一步降低排烟温度,提高加热炉效率。

常压塔系统、冷却系统、机泵系统、电脱盐系统,采用有效的节能措施;减二线油热出料,外输能量,计入节能指标。

根据技术开发成果和工艺设计方案,首先进行“初步设计”,作为工艺专业负责人,首先对全装置工艺设备进行了详细计算:包括干式减压塔,高真空蒸汽抽空器,低速转油线,各台加热炉,全部换热器,冷凝器,空冷器,回流罐,各种泵,电机,电脱盐罐,空气予热器;根据计算结果,确定非标设备的结构、尺寸、开口方位,对其他设备确定选型、规格、型号。计算出全部管线的管径,伴热管线,高温管线的热补偿。做出设备规格表,管线表,完成全装置工艺原则流程图,工艺管线及自动控制流程图,换热流程图,水、电、汽、燃料油、燃料气工艺管线及自动控制流程图。在此基础上,向设备、仪表、加热炉、配管、建筑、结构,给排水、电工、机械、热工、技术经济专业负责人,提出设计委托资料。根据设计进度,作为项目负责人组织确认、会签各专业提出的设计委托资料。编制完成初步设计说明书,组织各专业,按计划完成全部设计文件和图纸,安排立即出版,经过全体设计人员的努力,于198011月完成初步设计。

第二阶段:“施工图设计”,19811月,石油部召开了《南京炼油厂第一套常减压装置初步设计》审查会议,经过专家严格评审,顺利通过,石油部批准初步设计。根据批文,组织进行施工图设计,按照炼油厂的要求,提前交付非标设备图,设备规格表,材料表,以便提前订货,经过全体设计人员的努力,于198111月提前完成全部设计,安排迅速出版,及时交付炼油厂和施工单位。

本次节能创新设计的总效果是:产品质量合格并有一定提高;产品收率达到61%,提高了收率,增加了产品产量;减压塔顶真空度大幅度提高,达到20mmg,加热炉排烟温度大幅度降低,达到225摄氏度,加热炉效率提高到85%;换热终温大幅度提高,达到300摄氏度。全装置能耗大幅度降低,达到13.5公斤标油/吨原油,创造了全国先进值标,接近美国的先进指标13.14公斤标油/吨原油。

精心施工,投产成功

施工建设之前,首先进行设计交底,在南京炼油厂召开设计交底会议,我代表设计院介绍初步设计审查会情况和审批意见,设计文件组成,原料、产品、技术特点、生产准备要求,主要建安工程量,与界区外工程的关系和衔接要求,执行的施工验收标准、规范。经过认真讨论,最后形成会议纪要,各单位对纪要认真贯彻执行。根据南京炼油厂的安排,我院派出各专业的设计代表到现场服务,每天到现场参与施工,解决图纸和现场技术的问题,完成施工建设后,进行单机试车,完全合格后,进行系统吹扫、清洗、工程交接,接着联动试车,包括系统气密、烘炉干燥、置换、水联运、油联运。全部合格后,进行投料试车。

联动试车成功后,由于设计院有新任务,各专业的设计代表全部离厂回院,只留下我一个人作设计总代表,参加投料开车,1982,520,按干式减压方案,进行投料开车,到晚上9点钟,已运行4个小时,装置不能出合格产品,被迫打循环,原因是减压顶真空度达不到要求,工厂各部门、厂有关领导都来到车间,对出现的问题,无能为力,大家都很着急,我提出解决办法,经过炼油厂领导同意,我指导施工单位重新调整增压器内部结构,使“X”值达到一定正值,重新安装增压器,经过1小时运行,塔顶真空度,达到设计要求,全塔各侧线出合格产品,全装置正常、平稳运行,达到一次开车成功,比计划19826月提前建成投产。炼油厂领导给设计院发电报表示衷心感谢。河南省广播电台的记者来到设计院,对我的事迹进行了采访,在河南省广播电台进行了播放。

技术标定,推广应用

创新设计效果指标,是理论计数值,实际效果如何?要进行现场技术标定来决定,经过三个多月的运行考验,于198282692,进行了技术标定。南京炼油厂和设计院,组织50多人,经过七天标定,取得各项技术数据9000多个,经过整理和计算,得出结论:生产运行平稳,调节灵活,产品质量合格,产品收率提高,节能效果显著,其主要技术指标是:全装置能耗:13.219公斤标油/吨原油,低于设计值;产品收率达到70.15%,关于设计值;换热终温:301摄氏度,与设计值相近;减压炉热效率85%,与设计值相近;减压塔顶真空度6.25mmg,低于设计值;减压转油线真空度大幅度提高,有利于油品汽化,提高产品收率;装置噪音:降到78.8分贝,改善了环境。各项数据,全部达到设计指标,部分指标优于设计指标。

本项目设计创新的5项技术,可在全国常减压装置上应用推广,投资省、见效快。标定完成后,由我执笔,以石油部第二设计院和南京炼油厂署名,在国内期刊《炼油设计》发表文章,全面介绍了设计、施工、投产、标定情况,经济效益和社会效益,引起国内各炼厂的重视和兴趣,在石油部炼油系统得到强烈反响,各单位主动学习、应用。由于第一套改造成功,南京炼油厂决定第二套常减压装置,采用干式减压蒸馏技术,进行技术改造,我担任设计审核人,198310月投产,效果很好。北京设计院各专业的技术人员,到南京炼油厂考察、学习,还有镇海炼油厂、安庆、吉林、哈尔滨、九江、武汉、齐鲁、石油一厂、天津、济南、洛阳、杨子公司等十几个炼油厂,先后到南京炼油厂学习、考察,应用南京炼油厂的经验,取得较好的效果。

在新的形势下,石油部决定召开全国常减压装置会议,为开好会议,首先进行调查研究,石油部组织调查组,由北京设计院、第二设计院,南京炼油厂,齐鲁炼油厂的专家组成,任命我为调查组长,经过一个多月的调查,写出了调查报告,上报石油部。石油部召开全国常减压会议,在会上,我代表调查组作了重点发言,各主要炼油厂介绍了经验,石油部领导作了总结,要求各炼油厂把经验带回去,尽快实施,不仅进行常减压装置节能改造,而且还要进行其他各炼油装置的技术改造,使全厂能耗大幅度降低,提高工厂的经济效益和社会效益。通过本次会议,进一步推动了全国炼油厂的节能和技术创新工作。

技术鉴定,获得奖励

石油部决定召开“国家经委重点节能项目”,“南京炼油厂一套常减压装置混合型干式减压蒸馏”技术鉴定会,在开会之前,石油部节能技术专业组,进行现场测试,1983379日,测试3天,测试结果同技术标定结果作了比较,结果各项技术指标同技术标定指标相同,部分指标优于技术标定指标,结论是本项目的技术改造是成功的,达到国内先进水平,测试组完成测试报告,上报石油部。在上述工作的基础上,石油部召开了技术鉴定会,经过专家认真评审,提出并通过“混合型干式减压蒸馏技术鉴定证书”。石油部批准了“技术鉴定证书”。

石油部根据技术鉴定的结果和各炼油厂应用推广的情况,认为已经达到“国家经委重点节能项目”的要求,决定对本项目进行评奖,经过评审,《南京炼油厂混合型干式减压蒸馏技术》,一九八二年,获得《石油工业优秀科学技术成果一等奖》;一九八三年,国家机构调整,成立中国石化总公司,原石油部所属的炼油厂、设计院、研究院等,划归中国石化总公司领导,石油部第二炼油设计研究院,改为中国石化总公司第二炼油设计研究院,之后,又改为中国石化总公司洛阳石油化工工程公司,中国石化总公司延续石油部的工作,进行优秀科技成果评选,《南京炼油厂混合型干式蒸馏技术及常减压技术改造》,一九八三年,获得《中国石化总公司优秀设计项目一等奖》;一九八四年获得《南京市优秀科技成果一等奖》。

一九八四年, 根据中国石化总公司的文件,要求洛阳石化工程公司,填报国家科学技术进步奖申报书:项目名称:《混合型干式减压蒸馏技术及常减压装置技术改造》;工作起止时间:19806-19833月;,申报部门:“中国石油化工总公司”;对本项目作出创造性贡献的主要人员情况表,“张殿升:男,洛阳石化工程公司,工程师“,对项目作出创造性贡献的内容:“完成本项目技术开发和方案设计、初步设计、施工图设计,担任工艺负责人和项目负责人,解决现场施工、开车投产中的技术问题,作到一次投产成功,组织、参加全装置技术标定工作,完成装置改造标定报告、技术总结、技术鉴定准备工作”。

一九八五年四季度召开了全国科学技术进步奖励大会,表彰对国家科学技术进步作出贡献的集体和个人,并颁发奖励证书,中国石化总公司洛阳石化工程公司获得《国家科学技术进步奖一等奖》,主要工作者张殿升,同时获得《国家科学技术进步一等奖》,国家评审时,把项目名称改为《常减压蒸馏装置节能技术的应用与推广》,扩大奖励单位,石化总公司北京炼油设计院等单位同时获奖。常减压装置获得国家科学技术进步一等奖,是洛阳石化工程公司建院30年,第一次获得的最高级别奖励,也是全国石油系统第一次获得的最高级别奖励。

生产发展,技术现状

2012年,中国炼油事业得到巨大发展,中石化、中石油、中海油三大集团公司都在建设大型炼油厂,常减压装置规模达到1000万吨/年,但在技术上仍然采用我获奖的成套技术,由于全球炼油工程技术的发展,机械设备的进步,特别是中国改革开放,引进国外的先进技术和设备,中国常减压装置实现了大型化,某些技术得到发展,机械设备得到改进,为国家做出了巨大贡献,

我精心培养的年轻人李和杰,他现在是中国石化集团公司洛阳工程公司副总工程师、教授级高级工程师,石油和化工行业设计大师,他设计的《中国石化青岛石化公司1000万吨/年常减压装置》,因为首次实现了大型化,以题目《炼油分离过程大型化关键技术体系集成与节能》,2008年获得了《国家科技进步二等奖》。1980年到2012年,又经过了32年,我获得的《国家科学技术进步一等奖》,仍然是全国常减压装置的最高奖励。

人生感悟

洛阳石化工程公司成立已经30年,完成炼油装置设计已230多套,主要设计人员都是老前辈,是我的老师,我自己是只有4年实际工作的设计新人,经过深入的回忆和反思,我为什能够设计创新?并获得国家级奖励?一方面是自己不断学习、努力工作,更深层的原因是我的母校清华,培养教育的思想和精神:“一丝不苟的科学精神”,掌握国内外炼油专业先进的前沿科学技术,并在国内具体应用;“独立思考的创新精神”,经过科学的逻辑分析,提出切实可行的创新方案;“谦虚诚信的团队精神”,本项目由十二个专业设计人员共同完成,还要和炼油厂、施工单位密切合作,必须有良好的团队精神;“全面发展的专业精神”,作为项目负责人,要精通自己专业科学技术,同时要掌握各专业的技术知识,对主要专业技术也要精通,这样,才有共同语言,才能提出合理的建议,当你独立执行任务时,才能解决各专业的问题;“清华厚德精神”,清华大学在人们的心目中,有很高的信誉,清华的毕业生,由于厚德,在各部门,各单位受到重视,所以,陈院长敢于把这项任务交给我。在清华学习6年,是我人生观、世界观、价值观确立的根基,进入清华和毕业后工作,是我溶入清华的开始和继续,清华有我的老师、领导和留校同学,一直设法保持联系,了解清华的信息和发展,学习清华的思想和精神,总之,我的成果是《自强不息,厚德载物》,《行胜于言》,《严谨、勤奋、求实、创新》的清华思想和精神,培养教育的结果,当我收到奖状和证书时,再一次感谢同我合作的同志,感谢支持、帮助我的朋友,更感谢清华大学的各位老师和各级领导。

201212月 于天津

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